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轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!(8)

来源:网络收集 时间:2026-07-11
导读: 故障现象:2007年4月30日20:03分,棒材二厂A、B线12只活套扫描仪报超限,并且严重堆钢,产生冒料。两条线误时共38分钟。 故障排查:由于调整工的冷却水管破裂,冷却水喷在B线2#活套扫描仪上,从而造成扫描仪内部短

故障现象:2007年4月30日20:03分,棒材二厂A、B线12只活套扫描仪报超限,并且严重堆钢,产生冒料。两条线误时共38分钟。

故障排查:由于调整工的冷却水管破裂,冷却水喷在B线2#活套扫描仪上,从而造成扫描仪内部短路。因为A、B线12只活套扫描仪共用一块模拟量模板,当其中一路通道发生短路后,同时引起另外11只扫描仪也报故障。更换B线2#活套扫描仪后正常生产。

总结:做好活套扫描仪的防护工作,利用停产时间,在扫描仪前面重新焊接铁板作为防水用。同时加大巡检力度,及时发现隐患。 3、棒材二厂活套扫描仪故障

故障现象:2007年7月29日11:13分,棒材二厂A线4#活套扫描仪没有扫描到钢坯导致冒料,误时21分钟。

故障排查:用测试棒在近处能够检测到信号,远处检测不到,更换后发现扫描仪内部镜头有水气,密封不好。此扫描仪为常州潞城的试用产品。由于由潞城的产品换为东升的产品需换连接电缆,故误时较长。

总结:不要轻易试用厂家检测元件,以免造成不必要的误时,建议仍使用原产品。

4、棒材二厂2#活套套量不稳定

故障现象:2009年1月6日,A线2#活套套量不稳定。新孔形调试。

故障排查:A线2#活套进钢时拉钢,到后半根料时又堆钢。将14#轧机速度提高,又将2#活套套量设定值降低。在进钢时不拉钢,但到后来,套量高了调不下来。在现场监控及上位机画面观察分析,排除了扫描仪及码盘故障。确定问题还在控制上。对比套量,调节值及速度变化均符合正常。调节过程。后来再次仔细观察对比,发现速度变化是主控室手动调试的结果,活套调节值对14#轧机速度未起作用。检查程序发现1#活套在起套信号时,为保持2#剪剪切长度不受影响。2#活套调节值对14#速度无影响。故套量一直处于不受控状态。修改PLC程序,加入2#剪前热检信号常开点与13#轧机咬钢信号并联,保证13#轧机不使用时,A线1#活套也能得到起套信号(因未投入、实际不起)使A线2#活套可正常调节14#轧机速度。

总结:在轧制新品种之前,钢研所、技术处要把轧制工艺交付分厂。做为自动化处做好分厂与钢研所、技术处的沟通、协调工作。 三、热检、接近开关

1、棒材二厂B线1#飞剪前热检故障

故障现象:2006年4月27号,B线1#飞剪在正常过钢时,突然中间剪切一到,造成1#飞剪出口导槽处两根冷条卡死,造成冒料,并影响A线生产。因为是粗中轧冒料,1#剪碎断不起作用,跑钢较多,处理冷条时间较长。A线误时33分钟,B线误时47分钟。

故障排查:经过查询冒料时1#剪处热检信号记录,发现信号有抖动,后更换热检后发现热检没有输出信号,经过进一步检查,发现该热检的接插件焊接线已经脱落,造成正常过钢过程中产生误动作,后更换接插件后恢复正常生产。 总结:通过这次事故,我们发现由于现场环境恶劣,水汽较多,加上热检接插件线路在出厂时存在焊接不牢固,造成接插件焊接脚上的线被腐蚀、段落,计划下次利用检修时间,对所有热检接插件进行专门检查,并进一步加强防潮措施,用自粘带将外部连接处全部包裹,防止受潮腐蚀。 2、棒材二厂A线1#飞剪不切头

故障现象:2007年9月4日19:01分,棒材二厂A线1#飞剪不切头,误时16分钟。

故障排查:开车前单切(手动),按热检均正常,过钢时突然不切头,手动、自动都不动,在现场查看发现减速位接近开关一直有信号,导致飞剪动不了。更换后正常。

总结:更换质量好的产品。另外对现场接近开关要经常检查,重要部位要定期更

换,对于未损坏的接近开关可移至别处无关紧要的部位继续使用。 3、棒材二厂A线1#剪前过桥发热、发红

故障现象:2006年8月24日零点,在正常过钢时,A线1#剪突然不切头,造成坯头,12#轧机处冲出口,冒料,误时长达52分钟。

故障排查:后检查发现由于A线1#剪前热检处过桥的冷却水管断裂,造成冷却水压,水流量不足,加上该过桥不在轧制中心线上,长时间过钢摩擦后过桥发热发红,造成热检误动作,从而造成1#剪不剪,抛钢机不落,并造成冒料,误时。该过桥以前设计为一体的,而且安装没有问题,正常过钢也不需水冷却(B线1#剪前过桥也如此),但设备条线检修后,对过桥进行了改动,再加上冷却水管断裂,造成过桥发热、发红,造成自动化设备误动作。

总结:加强当班电工的责任心,巡检时要能及时发现隐患并解决问题;要求设备条线按标准施工,确保过桥中心线与轧制中心线一致,防止类似事故发生;修复1#剪前过桥的冷却水管,避免过桥发热,产生误信号影响自动化设备的正常运行。 棒材二厂3#飞剪故障

故障现象:2007年3月10日14:49分,棒材二厂B线3#飞剪停止时不停在停止位,有反爬现象。误时54分钟。

故障排查:由于挡块损坏,接近开关信号不正常,重新焊接挡块,调整接近开关。由于3#飞剪过桥已老化,维修工重新安装焊接过桥,占用时间较长。 总结:平时检查要认真,停车时要检查,尽早发现隐患。 四、接地

1、棒材二厂活套报超限故障

故障现象:2007年6月7日12:40分B线2#、5#活套报超限,16:00分A、B线12只扫描仪全部报超限,共误时195分钟。

故障排查:第一次判断为这两只活套扫描仪故障,更换后正常。此次误时22分钟。第二次怀疑电源有故障,测量A、B线扫描仪和模板的电源,电压均为24V,对PIW进行监控时发现,PIW输入在不过钢,即套量为0时,PIW为负值,大时达到负一千多。再次检查现场与24V电源, PE高于24V。将0V与PE短接后正常。

总结:1.对接地网进行检查和改进,检查一下所有扫描器电源;2.对PLC备份电池检查是否正常,对不正常电池进行更换;3.召开故障分析会,吸取这次故障的经验教训。

2、棒材二厂B线3#飞剪故障

故障现象:2008年4月23日19:50B线3#飞剪不剪,误时148分钟。 故障排查:经检查发现远侧热检无电源,近侧热检输出信号不稳定。测量3#剪

调节柜内24V直流电源电压17V,将输出线拆掉,测量24V正常。判断直流电源完好,热检电源线对地。将远侧热检电源线,近侧热检电源线从端子排上拆下,测量直流电源输出仍为17V,将由该直流电源供电的所有支路逐一拆下,测量电源电压,最终在将X3:28端子上的线拆下后,测量得电压为24V,确认该线路对地,将其包起来,分析认为该线路为远侧热检电源线,而原先被认为是电源线的X1:55、X1:56端子上的线路应该早已废弃,但未拆除,也未做标识。就近从成品推钢器电磁阀的24V直流电源处拉了一根30米左右的临时线路给远侧热检供电,试验3#剪动作正常后过钢。

总结:不仅仅是针对3#飞剪调节柜进行整理,对分厂所有柜内线路进行整理,做好标识。 五、仪表

棒材二厂数显表输入信号类型无法更改

故障现象:2006年7月11号上午,棒材二厂空压泵房的一个数显表(XMT-2000)出现异常,因为现场连的是远程压力电阻,根据要求必须把输入信号类型设置成27,但是每次设置完之后无法保存,每次重新查看又变成13。

故障排查:据现场电工讲,此块数显表是块新表,所以我们怀疑是数显表内部问题,后去仪表仓库借了块新表重新安装后,设置完参数,刚开始数显表没有正常显示,现场没有信号到表上,经过查线,发现正、负信号线接反了,重新接线后,正常显示。最后把更换下的数显表带回科里重新设置参数,输入信号类型仍然不能更改成27,所以断定是数显表内部存在问题。

总结:1.数显表输入类型参数的修改有的可在一级菜单内直接修改,有的仪表则需要进入下一级 …… 此处隐藏:3124字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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