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轧钢区域典型故障、原因分析及经验总结超实用哦!!!

来源:网络收集 时间:2026-07-11
导读: 线材厂 一、 装置、变频器类 1. 线材一厂8#预精轧电机故障 关键词:线材一厂 跳快开 可控硅 接反 故障现象:8#电机开车后就跳快开。 故障排查:检查快开的实际分合状态,已分。电机的峰值电流有1600A,正常时只有700~800A,查看电机的电枢和励磁绕组的绝缘情

线材厂

一、 装置、变频器类

1. 线材一厂8#预精轧电机故障

关键词:线材一厂 跳快开 可控硅 接反 故障现象:8#电机开车后就跳快开。

故障排查:检查快开的实际分合状态,已分。电机的峰值电流有1600A,正常时只有700~800A,查看电机的电枢和励磁绕组的绝缘情况,均正常。然后在开车试之,依旧跳快开,将70装置的参数α角的幅值减小,从108到70度,重新开车,电机可以转起来,但是电流峰值还是很大,并且转了不久装置报了F042(编码器故障),更换了一只新的编码器后,试车。依然报F042跳快开和高压。进一步更改装置参数,将原来的编码器测速,改成用EMF测速(不用编码器作为速度检测),电机可以转起来,只是电流还是比较大,用示波器检测装置12,13端子的电流情况,发现少了两个波头,然后用钳型表检查具体不导通的可控硅,检查它的脉冲触发回路,脉冲盒的输入端有信号,它的电源也正常,停车将高压分闸后,检查脉冲盒的输出,用装置的模拟脉冲检测输出端的脉冲也正常,并检查快速熔断器的好坏,均正常。开车进一步试,发现还是有大电流流过,怀疑可控硅已坏,拆下晶闸管更换认为坏的可控硅后,再试之,问题依然存在,进一步拆下可控硅后,发现它的方向有问题,阳极阴极装反了,调换方向后,开车正常,将改动过的参数重新改成原先的,电机转速电流亦正常,确认是可控硅装反了导致这次故障,这次排故前后共用时2.5小时。

总结:这只可控硅是停产时更换的,更换时没有注意,而导致了开车后的问题。一只可控硅接反了,由于装置给出的脉冲是依次两个触发的,所以就造成了这只可控硅无法导通,假如它是1号可控硅,将会造成1、2,6、1触发时不能形成回路,故用示波器看缺两个波头,类似于缺相,从而使出现大的电流。在电机无法开车时应该先想办法使电机转起来,例如减小触发角度,不用编码器用EMF,这样可以看很多相关的参数,查看故障的更多现象,便于找到故障根源。但是为什么在这次故障会出现报F042,原因还不明确。 2. 线材二厂B线曲臂剪故障

关键词:线材二厂 快熔烧 脉冲分配板 接触不良

故障现象:B线曲臂剪直流调速装置报F042故障,后直流调速装置又报F004故障。

故障排查:B线曲臂剪直流调速装置报F042故障(测速码盘故障),经检查码盘,发现少了两个脉冲,当时判断,是脉冲丢失或者脉冲损坏,复位后继续运行,待停机后解决。后直流调速装置又报F004故障,经检查,发现快熔烧坏,更换快

熔。停车彻底检修,切断电源进行模拟试验,最后发现是脉冲分配板的接插件接触不好,重新插紧后试车,脉冲正常,故障排除。

总结:脉冲分配板的接插件接触不好,可能是因为振动引起的松动,所以在以后的故障排查中首先检查是否有接触不好的现象。 3. 线材一厂8#预精轧故障

关键词:线材一厂 跳快开 7002板损坏

故障现象:2006年10月24日,8#予精轧电机跳快开,不能用编码器反馈,用Emf反馈时也有跳快开现象,电压反馈值不稳定。

故障排查:检查可控硅是否有击穿,并进行了更换,检查了可控硅的脉冲触发是否正常,更换了7002板。7002板更换后(可能板坏了,可能在焊接过程中出现了问题)用Emf反馈而将编码器脱开仍有问题,将6#的7002板用在8#上后,8#正常开车,6#用一套新的7002板换上,故障排除。

总结:处理故障不能慌,多分析,多思考,不能盲目,备品备件齐全,质量必须要保证。针对这次误时,自动化处召开了故障分析会。 4. 线材一厂2#电动机故障

关键词:线材一厂 电机电流大 参数 电流表分流器不匹配

故障现象:2007年6月14日9:05分,线材一厂2#电动机电流大,电机发热严重。A线误时320分钟,B线误时436分钟。

故障排查:在更换2#电机后,参数化过程中,受柜上电流表的误导,励磁电流仅有额定电流的一半,磁通也仅有额定值的一半。在解决问题的过程中未能顺利解决问题。后发现电流表与分流器不匹配,给出额定励磁后解决问题。 总结:1.柜门励磁电流表与分流器不匹配,显示值大一倍,误导了故障处理过程,说明平时管理与工作交接方面存在不足。

2.当时已分析出励磁问题,但无直流电流测量仪表,致使延长了故障时间,建议今后配备交直流卡表。

3.遇到类似检修项目时,要把工作做细,做好充分的准备工作,避免检修超时。

5. 线材一厂中轧5#电机传动故障

关键词:线材一厂 电机速度下降 负载转矩大

故障现象:2007年9月2日20:55分,线材一厂中轧5#电机速度明显下降,导致中轧5#、4#轧机间堆钢。误时25分钟。

故障排查:当时5#电机电流偏高达2200A,导致电流达限幅,速度只能下降。要求班长注意钢温,调整工适当调整轧机。检查了传动柜限幅P171为90,故将限幅值放大到100,放大后电流大一些,也不至于降速。

总结:此故障属负载转矩过大,电流达限幅值,传动系统输出转矩不能满足负载转矩而迫使转差率上升速度降增大。1.协调工艺操作人员,降低负载;2.适当增加电流限幅值至120%,但要注意电机温度不得过高。 6. 线材三厂A线13#机架传动装置故障

关键词:线材三厂 传动装置报故障 F030 大尾巴

故障现象:2007年11月25日22:00分,线材三厂A线13#机架传动装置报F030,导致冒料,误时10分钟。

故障排查:查F030为换向故障或产生过电流,其故障显示值为:电流峰值曲线向上拐。复位后正常过钢。从历史趋势看,报故障时正处于一根红坯的尾部,怀疑为红坯大尾巴,产生过流所致。

总结:就实际电流历史趋势曲线看电流并不大,也不排除WinCC中500ms扫描周期没有采集到尖峰电流,但换向故障的可能性不能忽视,一方面检查触发脉冲板,一方面注意再观察,并考虑能否从参数上改进。 7. 线材三厂接地检测器故障

关键词:线材三厂 电机振动 接地检测器 管脚未焊接

故障现象:2008年3月25日,设备除尘检修后,开车时A线12#电机内部出现异常振动,联系动力处检查电动机,并对电动机进行更换,再次启动时电机振动有所好转,但空载电流仍然维持在170A左右(正常时为20A)。无误时。 故障排查:对控制柜进行检查,发现电枢电压反馈无显示,6RA70装置输出电压不稳定。再进一步检查发现接地检测器有一管脚未焊,随后进行补焊后再次运行正常。

总结:利用检修时间对现场所有接地检测器进行检查,确保生产正常,防止类似情况再次发生。

8. 线材一厂7#传动柜故障

关键词:线材一厂 快熔断 可控硅击穿

故障现象:2008年4月25日10:40,A线320连接轴坪,打灯检修,最后一支料时,7#传动柜报快熔断,跳高压而停车,误时25分钟。

故障排查:报快熔断跳高压原因:1.快熔质量问题而爆快熔,快熔爆后,高压联锁跳;2.晶闸管未穿,相间短路爆快熔,检测晶闸管阻值良好。怀疑原因:更换快熔后试车、跳高压,进一步检测可控硅阻值,发现一只可控硅阻值为零、击穿,随之即更换;快熔晶闸管组件更换后正常开车。

总结:对于使用时间较长的晶闸管,在停产检修时,测量其阻值,阻值偏低的要及时更换。

9. 线材二厂K15整流柜故障

关键词:线材二厂 整流柜 电流不平衡 脉冲盒

故障现象:2008年6月13日13:00,巡检时发现K15直流电机整流柜有异响,无误时。

故障排查:经分析和检查,怀疑整流柜电流不平 …… 此处隐藏:3530字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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